七、八、九月份故障分析与总结
三个月以来,预处理出现的故障较多,主要列举以下:
一、7月_日,出现钢丸清扫不干净。
随即厂家技术人员到厂调试,发现原因为吹丸管口的胶皮过长,阻止了钢沙的回吹,后经剪短胶皮帘子后问题得到解决。
二.7月_日,四号抛丸器堵沙。
此问题是到现在为止都一直存在,并且未得到解决。在此期间,多次堵沙,也多次寻找原因,现有以下分析:
1、由于操作工在停车时会比较容易出现堵沙,故怀疑是由于抛头电动机停止转动后抛头里仍存有钢沙,所以厂家人员决定更改程序,在停止下沙后15秒,电动机才停止。情况随即得到改善,但仍会堵沙。
2、故又怀疑为下沙管气动控制阀关闭不严,但打开抛头盖子没有沙子流下,故排除该原因;
3、最近察觉4电流有所偏大,故猜想为下沙控制板的开口由于摩擦变大,故下沙量有所增大,此原因还在观察中。
三.7月中旬到8月初喷漆系统出现各种不同的故障,如喷漆不止、喷漆中间有间断等。
1、喷漆不止,其原因是电磁阀不回位,造成无法停止;
2、中间断喷,起初是怀疑为传感器出现故障,但更换传感器后仍然出现此现象,故又怀疑为线路问题,但检测的时候却是正常,经过讨论决定并线实验,结果情况好转。一段时间后,又会重新出现相同的问题,故决定换线,但由于第一次更换的线的质量问题,仍然断喷,在更换电缆线后问题得到解决。
四.8月_日起至8月_日,预处理出现了严重的故障:打板质量不合格。
具体处理经过为:
第一阶段(20__年_月_日至4日)
1、问题:钢板处理的不干净,质量不合格。
2、处理情况:点检员和工程师分析后对抛丸器进行了微调。
3、处理结果:打板质量仍未好转,等待厂家到厂维修指导。
4、应对措施:联系厂家到厂维修指导。
第二阶段(20__年_月_日至6日)
4日新加钢丸6吨(厂家生产:金属制品有限公司的高耐磨合金钢丸)
1、问题:配合厂家解决钢板处理不干净的问题;提升电动机报警。
2、处理情况:对7、8、9号抛丸器角度进行调整,紧固提升电动机接近开关。
3、处理结果:提升电动机正常工作,打板质量不佳。
4、应对措施:厂家人员(丁)分析废弃沙子过多所致,其打板效果会随着打板的不断进行越来越好。
第三阶段(20__年_月_日至8日)
1、问题:试验过程中发现横向收丸螺旋输送机轴发出异响。
2、处理情况:处理横向收丸螺旋输送机,调整链条松动及链盒摩擦现象。
3、处理结果:7日至8日受台风影响未能正常施工。
4、应对措施:组织检修拆卸电动机及连接轴。
第四阶段(20__年_月_日至11日)
1、问题:9日发现2号抛丸器主轴过热,10日又发现收丸刮板运行不正常(连接轴)。
2、处理情况:
1)、9日联系焊工焊接吊鼻以便于安装主轴,更换2号抛丸器主轴。
2)、10日下午电动机拆卸发现连接轴断裂,委托集配处机加工人员重新加工连接轴,重新加工连接轴,11日处理完。
3、处理结果:2号抛丸器主轴温度正常,收丸刮板电动机螺旋轴正常工作。
第五阶段(20__年_月_日至16日)
12日新加钢丸2吨(厂家生产:属制品有限公司的高耐磨合金钢丸)
1、问题:钢板处理出现带状明显未处理到,处理中发现抛丸器叶片磨损及分丸轮破裂;处理过的钢板表面灰尘较多。
2、处理情况:
12日下午厂家人员(3人)指导调试解决钢板处理质量问题。
1)、叶片和分丸轮更换;
2)、增加“抛丸粗细二次分离器”功能;
3)、除尘器滤筒清理干净。
3、处理结果:钢板处理质量有很大改善,板面处理均匀、表面灰尘覆盖较少,少数区域仍然不合格。
4、应对措施:与厂家技术人员进一步调整。
第六阶段(20__年_月_日至19日)
新加钢丸(品牌名)2吨。
1、问题:喷喷漆不止,喷漆时有断喷现象。
2、处理情况:拆卸喷,更换质量较好的电线。
3、处理结果:喷漆工作正常,预处理线处理钢板质量和喷漆效果符合质量标准。
五、比较多的人为故障:如上下料液压站被吊车撞坏、上料横移电动机被砸变形、刮板被撞毁、下料辊道挡板及侧滚多次被撞开焊、吹丸上风口被撞开焊等,均为可以避免的故障。
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